安庆石化:废物里淘出碳酸钙
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2010-07-26
今年上半年,安庆石化实现利润2.83亿元,炼油综合能耗、合成氨综合能耗等多项指标均创历史最好水平、领先同规模炼化企业。安庆石化负责人介绍,能耗降低而效益提升,这得益于技术改造力度加大,释放出潜能。
和许多行业一样,安庆石化遭受到国际油价及欧洲债务危机的严重冲击。为此,该公司大力推进技术改造,从源头向低能耗、低排放的低碳经济发展模式转变。公司的化肥尿素装置每次开停车,就会产生约200吨废水。过去,企业都是将这些水直接排入污水处理装置进行处理。技术人员经过测算,若将这些废氨液回收,进行循环利用,就能回收20余吨的氨。与此同时,经过处理的废水,含氨和二氧化碳的浓度可降到每升5毫克以下,只需再处理一下就可作为锅炉用水。目前,通过对现有装置进行技造,该装置产生的废氨液已经全部被重新处理利用。
安庆石化热电厂区如今没有过去刺鼻的异味,公司环保部门负责人指着烟囱飘出的白色气雾介绍,废气走出这套新装置,出来的全部是水蒸气。过去,烟气是燃煤电厂的“老大难”。为此,该企业投资1.015亿元,引进国际最先进的石灰石—石膏湿脱硫法,建设新型脱硫装置。
改造后,该装置烟气除尘率、二氧化硫浓度明显优于国家排放指标,而处理后剩下的材料又变成高品质的碳酸钙,成为抢手的建筑材料。
该公司丙烯腈装置反应气体冷却器内部,气体聚合反应易堵塞,造成流通面积减小、内部压力升高,不利于丙烯腈的反应。过去每当运行半年后,装置就要停产检修。今年3月,企业与科研机构联手,对国外引进技术进行消化、吸收,开发出在线清洗系统,有效减少了堵塞,装置的运行周期延长了一倍以上,为企业生产节约了检修时间。由于装置运行平稳,今年上半年,该企业丙烯腈产量达41795吨,盈利1.9亿元。